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立式加工中心Z轴进给异常案例解析

来源:秩名发布日期:2019-11-22 16:36浏览次数:

  立式加工中心Z轴进给异常案例解析
 
  一台立式加工中心,采用FANUC0i-MC数控系统。一次在铣削模具过程中,突然发现Z轴进给异常,造成至少0.3mm的切削误差量(Z向过切)。调查中了解到:故障是突然发生的。立式加工中心在点动、MDI操作方式下各轴运行正常,且回参考点正常;无任何报警提示,电气控制部分硬故障的可能性排除。分析认为,主要应对以下几方面逐一进行检查。
VMC640立式加工中心
VMC640立式加工中心生产装配现场图
  (1)检查立式加工中心正运行的加工程序段,特别是加工深度设定、刀具长度补偿、加工坐标系(G54~G59)的调用等,检查后并无异常。
 
  (2)在点动方式下,反复运动Z轴,经过视、触、听对其运动状态诊断,发现Z向运动声音并无异常。
 
  (3)检查机床Z轴精度。用手脉发生器移动Z轴,(将手脉倍率定为1×100的挡位,即每变化一步,电机进给0.1mm),配合百分表观察Z轴的运动情况。在单向运动精度保持正常后作为起始点的正向运动,手脉每变化一步,机床Z轴运动的实际距离d=d1=d2=d3…=0.1mm,说明电机运行良好,定位精度良好。但在反向运动时,发现明显间隙。将手轮设成1×10挡位,配合百分表反复测量得到Z轴的反向间隙为0.25MM,修改系统1851号参数进行Z轴反向间隙补偿,再用百分表测量Z轴反向间隙,间隙消除,故障初步排除。
 
  (4)进行试加工验证。再加工后发现,Z轴误差依然存在,误差值约为0.2MM,由此判断Z轴连结机构存在机械故障。
 
  (5)检查Z轴连结机构。经检查发现Z轴丝杆的紧固螺母有松动迹像,造成Z轴丝杆轴向窜动,以致误差的出现。调紧螺母,注意松紧程度,过松会有反向间隙,过紧会使丝杆受力过大,造成振动。再次修改系统1851号参数进行Z轴反向间隙补偿,以致间隙消除。试加工后,故障排除。
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